阀门定位器|电气转换器知识库

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定位器喷嘴和节流孔堵塞的预防及处理方法

定位器喷嘴和节流孔堵塞的预防及处理方1、首先保证气源管道内清洁,无杂物;2、空压机安装油水分离器;3、定位器前安装空气过滤减压阀;4、喷嘴被堵,可将喷嘴座的三根螺丝松掉,取下喷嘴座(注意O型圈不能丢失,松螺丝前注意喷嘴和挡板的距离),用表盖上附的钢丝通掉喷嘴座内杂物,用气吹喷嘴,确认干净后,按原来的样子装上即可;5、节流孔(放大器上不点红漆的不锈钢螺内的小孔)堵塞,可取下节流孔(注意O型圈不能损坏

阀门定位器的日常维护保养

1、定位器为现场仪表,应定期进行维护和保养。定位器的气源应保持干燥、清洁。定期对与定位器关联匹配使用的空气过滤减压器,进行放水和排污,以免进入定位器放大器影响定位器正常工作。 2、反馈机构的转轴及其它转动部分应定期加润滑油。3、定位器的连接反馈附件因长期工作,可能有松动情况,应定期检查螺钉是否松动。如发现松动,拧紧后必须对定位器进行零位调整。4、定位器底座上有一喷咀的排气孔和一恒节流孔,

气源质量—气动阀门寿命的保障

1 气源质量造成的现场问题

     目前气动阀中的气缸、电磁阀、定位器已成为自控必不可少的关键产品。最近发现,用户用了一段时间后出现气路阻塞的情况不是气缸、电磁阀、定位器本身的问题,而是气源质量问题造成的。从目前我们调查的情况看,一般质量较好的气缸、电磁阀,定位器使用半年左右出现问题80%是因为气源质量问题造成的。主要的故障现象,举例如下:

     (1)某厂气动阀的气缸原用的0.4MPa气源,后来逐渐发现阀关不严,气缸推力不够,检查原因是因为气源太脏,气缸内活塞的密封环划伤,造成活塞两端串气。后把气源压力增大到0.5MPa以上,用了一段时间后推力又不够。其后查明原因后,更换气缸活塞的密封环。

     (2)某钢厂采用管道阀、快速切断阀,这种阀将气缸内置于阀中。开始应用很好,能快速动作。应用半年后发现气缸动作减缓,检查后发现气缸的缸内被气源中的赃物堵塞,不能快速的动作,需检修。

     (3)二位三通(五通)电磁阀使用半年后,发现漏气。大部分产品检查其原因是因为气源太脏,造成电磁阀的密封圈磨损而漏气。

      2 影响气源质最的主要因素

     (1)气缸前未装空气过滤器:按照规定,每个气动阀前都应安装过滤减压阀(过滤器+减压阀)其中过滤器滤孔从5微米到40微米(60微米)。不少厂在气缸前不装减压阀,允许压力波动,这种情况很多场合是适用的(气缸前不装减压阀是可以的)。但气缸前不装过滤器就会出现故障,气缸前不装过滤器,管道内的杂质逐渐进入气缸,磨损气缸活塞的密封环。在北方寒冷的冬季,水在气缸内结冰,很快把气缸损坏。

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